首頁 > 易卦

N04400鎳基合金組織結構及標準

作者:由 上海雄鋼特種合金 發表于 易卦日期:2022-12-24

什麼叫合金的組織

1

問題的提出

一臺酸汽化器裝置的製造任務,該裝置其實是一臺管殼式換熱器,管程介質為

HF

+

烴,屬高毒性、高腐蝕性介質,因此設計採用鎳銅合金作為管程部分的主體材料,管箱封頭和短節為板材,材料執行

ASME SB127 UNS N04400

標準

管板為鍛件,材料執行

SB564 UNS N04400

標準

換熱管的材料標準為

SB163 UNS N04400;

板、鍛件和管的交貨狀態應為退火狀態。該裝置合金板料為兩種規格,管箱封頭板厚

14mm

,管箱短節板厚

10mm

管殼式換熱器材料的使用應遵循

TSGR0004

2009

《固定式壓力容器安全技術監察規程》中

2。9

“境外牌號材料的使用”的相關要求,壓力容器製造單位應對進廠材料與材料質量證明書進行稽核,並對材料的化學成分和力學效能進行復驗,符合本規程及相應材料標準的要求後才能投料使用。為此對採購的每張板進行了化學成分、力學效能檢驗。為方便試驗對每張板進行了編號。封頭用板定為

B1

,短節用板定為

B2

。檢驗結果見表

1

和表

2

N04400鎳基合金組織結構及標準

N04400鎳基合金組織結構及標準

對照相關材料標準,表

1

中化學成分檢驗結果表明兩張合金板的化學成分均滿足要求。表

2

中力學效能檢驗結果表明,

B2

滿足力學效能要求,而

B1

的力學效能結果相對熱軋狀態和退火狀態均不完全滿足,

B1

板的斷後伸長率低於退火板的標準值,

B1

板的屈服強度低於熱軋板的標準值。

B1

板不可直接投料使用。初步分析認為是合金板的熱處理存在問題。如退貨重新採購趕不上工期要求,解決問題的最好途徑是改進熱處理,提高板材力學效能。

2

不合格原因分析

為查明

B1

合金板力學效能不滿足標準要求的原因,對合金板

B1

B2

進行了金相檢驗。金相檢驗結果見圖

1

B2

板的組織晶粒度均勻且細小,平均晶粒度7。5

;B1

板的組織晶粒度不均勻,且大晶粒沿軋製方向呈條帶狀分佈。對於蒙乃爾合金板,均勻細小的晶粒可以獲得理想的效能,由於合金板

B1

沿軋製方向存在條帶狀的大晶粒組織,導致了

B1

板各向異性明顯,橫向拉伸斷後伸長率不能滿足標準要求,分析原因可能是合金板軋製後的退火溫度和時間控制不當,導致軋製過程中產生的組織不均勻性無法消除所致。

N04400鎳基合金組織結構及標準

3

熱處理試驗結果與分析

為消除組織的不均勻性,改善合金板的效能,制定熱處理工藝時應從加熱溫度和保溫時間兩方面綜合考慮。鎳銅合金

(SB127 UNS N04400)

的主要成分鎳、銅、鐵和少量的碳,其組織結構為具有面心立方結構的單相奧氏體固溶體,從室溫加熱到退火溫度不發生相變,因此,合金板軋製後的退火是一種再結晶退火,目的是軟化金屬,改善效能。退火溫度的提高和保溫時間的延長都會加速再結晶完成的速度,但是考慮本公司熱處理裝置能力,延長保溫時間會增加合金板表面氧化皮的厚度,從而使合金板的實際厚度減小,降低了裝置的安全使用係數,因此制定熱處理方案時主要考慮加熱溫度的變化。分別制定了

3

種熱處理工藝①隨爐升溫,保溫溫度

(760

±

10)

℃,保溫時間

40min

,空冷

②隨爐升溫,保溫溫度

(860

±

10)

℃,保溫時間

40min

,空冷

③隨爐升溫,保溫溫度

:(960

±

10)

℃,保溫時間

40min

,空冷。從

B1

板上取

3

20mm

×

150mm

的拉伸試樣,用箱式電爐對

3

組試樣分別進行

3

種熱處理,之後進行金相和力學效能檢驗,結果見表

3

和圖

2

N04400鎳基合金組織結構及標準

N04400鎳基合金組織結構及標準

對比

3

種不同熱處理工藝處理後的試驗結果,可知,退火溫度

760

℃時,原來的帶狀組織得到改善,但沒有消除,晶粒度仍不均勻,見圖

2(a)

,斷後伸長率有所提高,基本能滿足標準要求。退火溫度

860

℃時,原來的帶狀組織已消除,晶粒度均勻,平均晶粒度為5。5

級,見圖

2(b)

,拉伸試驗的各項結果均滿足標準要求。退火溫度

960

℃時,原來的帶狀組織已消除,晶粒度均勻,晶粒粗大,平均晶粒度為

2

級,見圖

2(c)

,拉伸試驗的各項結果雖能滿足標準要求,但

Rp0。2

值剛剛滿足標準要求。因此,最佳方案是工藝

2

,既可消除帶狀組織,且晶粒比較均勻,不粗大,力學效能指標合格。

按照工藝

2

對整張

B1

合金板進行了退火處理,後從合金板上取樣進行金相和拉伸試驗,力學效能為

Rm=543MPa

Rp0。2

=279MPa

A=41%;

組織如圖

3

所示,條帶狀組織已消除,晶粒度均勻,平均晶粒度

6

級,滿足退火狀態合金板的標準要求。

N04400鎳基合金組織結構及標準

4

結論

SB127

UNS N04400

合金板沿軋製方向存在條帶狀的大晶粒組織,若軋製後的退火溫度和時間控制不當,將導致合金板退火後的效能及組織無法滿足標準要求,因此,合金板軋製後應選擇合理的退火溫度和時間,使組織均勻細小,從而消除帶狀組織。

N04400鎳基合金組織結構及標準